RusEng
Карта сайтаE-mail




История

Руководство

Производство
Вельццех
Выщелачивательный цех
Гидрометаллургический цех
Обжиговый цех
Свинцовое производство
Сернокислотный цех
Электролитный цех

Наука и технологии

Проекты и инвестиции

Основные показатели

Политика качества

Экология

Вакансии







Гидрометаллургический цех

История основания и развития

1959 г. Ввод в эксплуатацию цеха переработки пылей и окислов (ныне гидрометаллургический). С пуском цеха был решен вопрос комплексного использования свинцово-цинкового сырья, что позволило извлекать в товарную продукцию 12 элементов, содержащихся в этом сырье, и получать самый дешевый в стране цинк.

В этом же году введен в действие редкометальный отдел по получению индия способом водного электролиза.
1965 г. Ввод в действие нового отделения рафинирования металлического индия. Получение индия высших марок. В редкометальном отделении установлены печи Чехральского для выращивания монокристаллов индия.
1965 –

1969 гг.
В цехе построены четыре 15-метровых сгустителя общей емкостью 2000 м 3 , что позволило увеличить количество перерабатываемых вельц-окислов и начать очистку растворов от хлора медной пульпой.
1972 г. Внедрен экстракционный способ получения богатых по индию растворов, что позволило втрое сократить трудозатраты при получении чернового индия.

Внедрена технология электрохимического рафинирования индия в хлоридных расплавах, позволившая получить индий высших марок 00 и 000.
1973 г. Внедрена противоточная водно-щелочная отмывка вельцокислов от хлора, фтора и органики. Производительность цеха по переработке вельцокислов увеличилась практически вдвое.
1974 г. Освоение и дальнейшее усовершенствование технологии выщелачивания вельцокислов.
1975 г. Государственный Знак качества присвоен двум маркам металлического индия – ИН-0 и ИН-00.

Внедрена усовершенствованная технология рафинирования индия, обеспечивающая 100% выход металла высшей категории качества.

Изменена схема приема вельц-окислов, ликвидирована целая система ковшовых элеваторов, шнеков, бункеров. Ликвидирована запыленность в отделах приема и выщелачивания вельц-окислов.
1976 г. Внедрена технология непрерывного нейтрального (обратного) выщелачивания вельцокислов. Производительность цеха по переработке вельцокислов увеличилась практически вдвое.
1979 г. Введена в эксплуатацию усовершенствованная технология извлечения индия из окисленных цинксодержащих пылей.
2005 г.





Капитально отремонтирован отдел получения чернового индия.

Идет монтаж оборудования для переработки бета-пылей свинцового производства.

Осваивается схема получения чернового индия из текущих вельц-возгонов.

Осваивается схема прокалки свинцовых кеков с целью получения кеков с содержанием свинца в них не менее 40% и цинка не более 5-8%.
2006 г. Возобновление производства индия. Пуск индиевого производства.
2008 г. Монтаж двух дополнительных фильтров МС-100 и одного 25м3 агитатора, позволяющего довести объем переработки вторичных свинецсодержащих материалов до 900 смт в месяц с ведением дополнительной операции карбонизации свинцового кека.
2009 г. Капитальный ремонт сгустителей №1,2. Выпуск новой продукции –соли Шлиппе и установка 2-х новых фильтров МС-100 взамен барабанных вакуум-фильтров, позволяющие получать карбонизированный свинцовый кек.
2010 г. Смонтированы два 15 м3 агитатора, позволяющих довести производство соли Шлиппе до 4 т/год. Монтаж дополнительной линии водной содовой отмывки вельцокиси от хлора.


В гидрометаллургическом цехе происходит отмывка от хлора вельцвозгонов, поступающих из цеха окиси цинка, и непрерывное нейтральное выщелачивание отмытых окислов. В результате получают цинксодержащие растворы, которые направляют в выщелачивательный цех, где они объединяются с растворами огаркового цикла.

Остаток после нейтрального выщелачивания направляется на кислое выщелачивание, в результате которого получают индийсодержащие растворы. Эти растворы поступают в редкометальный отдел ГМЦ для производства текущего индиевого концентрата.

Остаток после кислого выщелачивания, свинцовый кек, содержит свинец и некоторое количество серебра. Его направляют на переработку в свинцовое производство для извлечения этих металлов.

В 2006 г была завершена реконструкция редкометального отдела ГМЦ. В техноло-гический процесс были введены 2 фильтр – пресса ЧМ–100 и ЧМ– 25, 3 агитатора по 40м3 каждый, автоклав – 10м3, 3 цементатора, сборник готового индиевого электролита, котел для плавки чернового индия.

Итогом реконструкции явилось продолжение технологической цепочки ГМЦ с извлечением индия из индийсодержащих растворов в текущий индиевый концентрат.

На 2007-2008 гг. год в Гидрометаллургическом отделе ГМЦ проведена реконструкция фильтровально-сушильного отдела, выведены из производственного процесса морально устаревшие вакуум фильтры и сушильные барабаны и установлены современные 2 фильтр – пресса ЧМ-100. В результате чего резко сократился расход электроэнергии, прекратился расход природного газа, улучшилась экологическая обстановка. В редкометальном отделе установлен фильтр-пресс ЧМ-50 для фильтрации слива кислых сгустителей с целью повышения качества индиевого концентрата.

В 2009-2010 гг. ведется разработка технического проекта установки для выпаривания нейтральных растворов с целью регулирования баланса цинкового производства.


ОАО "Электроцинк" ООО "УГМК-Холдинг" ОАО "Электроцинк" ООО "УГМК-Холдинг" © 2003-2005 ООО "УГМК-Холдинг" Разработка сайта: РБК СОФТ Разработка сайта: РБК СОФТ © 2003-2005 ООО "УГМК-Холдинг" Разработка сайта: РБК СОФТ Разработка сайта: РБК СОФТ